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“流炭法”處理印染廢水

“流炭法”處理印染廢水

  印染廢水經(jīng)生化處理后,一般采用混凝沉淀的方法進(jìn)一步降低污染物.混凝沉淀的去除率一般在30%左右,當(dāng)原水質(zhì)量濃度較高或者處理要求很高時,混凝沉淀處理還不能確保廢水達(dá)標(biāo)排放.混凝沉淀處理的成本較高,對于一些處理規(guī)模較大的污水處理廠來說,混凝藥劑的消耗相當(dāng)可觀,在廢水處理成本中所占的比例較大.混凝沉淀后將大幅增加污泥量,而污泥處理也是污水處理廠較為頭疼的事情,我國對環(huán)保的要求越來越高屆時污泥的處置的問題將顯得更為突出;活性炭在廢水處理中也有應(yīng)用,但一般均是一次性使用。導(dǎo)致廢水處理的成本非常高,從而限制了活性炭在廢水處理中的應(yīng)用! 

   “流炭法”是本人多年來致力研究的廢水處理新工藝。根據(jù)其處理原理命名為“流炭法”.主要的應(yīng)用價值:(1)印染廢水的深度處理,取代混凝沉淀(氣浮)、氧化劑脫色等;(2)水質(zhì)較差的河水凈化處理;(3)高鹽分化工廢水的處理及特征污染物的處理.“流炭法”在印染廢水處理中的應(yīng)用已完成了小試.  
  
1 試驗(yàn)   

1.1 材料及儀器  

材料:椰殼活性炭,JWl00型,粒度8—2O目,碘吸附值900~l 100 mg/g,比表面積1200 m2/g;活性污泥、印染廢水,集中處理印染廢水(常州龍澄污水廠)。 
  
儀器:5B—1型CODcr快速測定儀,MP120—2型電子天平,托盤天平,曝氣裝置,攪拌裝置,抽濾裝置,容器和玻璃器皿若干! 

1.2 活性炭處理  

1.2.1 飽和吸附處理  

   取污水廠初沉池出水20 L測定CODcr質(zhì)量濃度為876 mg/L,計算得出CODcr總量為17.52 g.稱取活性炭6 g,加入5 L廢水,攪拌1 h,抽濾出活性炭,再加入廢水吸附,共計4次.按活性炭的吸附能力,可確定活性炭已吸附至飽和.  

1.2.2 活性炭再生  

   將已吸附飽和的活性炭抽濾出來后,加入二沉池出水(CODcr質(zhì)量濃度112 mg/L),配制成500 mL的水溶液.加入少量活性污泥,連續(xù)曝氣48 h后備用。 

1.3 工藝  

   取二沉池出水5 000 mL,加入經(jīng)處理的活性炭溶液500 mL,連續(xù)攪拌30 min,靜止沉淀1 h,分離出沉淀后的活性炭溶液500 mL,上層清液過濾后測CODcr質(zhì)量濃度及色度,活性炭溶液厭氧24 h,再曝氣24 h后進(jìn)行下一批吸附試驗(yàn)。 

第二批試驗(yàn)重復(fù)上述步驟。 

1.4 測試  

   CODcr采用重鉻酸鉀法進(jìn)行分析(GB 1 1914—89),色度采用稀釋倍數(shù)法進(jìn)行分析(GB 1 1903—89).色度與CODcr 2個指標(biāo)同步測試,每2天測一次數(shù)據(jù)。 
  
2 結(jié)果與討論 

2.1 CODcr去除效果  


   從表1知,“流炭法”對CODcr的去除率非常高,常規(guī)的物化處理很少能達(dá)到這樣的處理效果。 
  
2.2 色度去除效果 


   從表2知,“流炭法”對色度的去除率更為明顯,處理后的廢水感觀非常好,能有效解決印染廢水中色度的達(dá)標(biāo)排放問題(GB 4287—1992中一級標(biāo)準(zhǔn))。 
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2.3 “流炭法”處理成本分析運(yùn)行一段時間后.由于微生物生長,活性污泥量逐步增加,必須排出部分污泥,此時活性炭會隨之流失.小試中發(fā)現(xiàn),活性炭生化再生過程中負(fù)荷較低,采用厭氧與好氧工藝再生,污泥增長的速度很慢,16天后污泥量從1.22 g/L增加到1.35 g/L,但并未發(fā)現(xiàn)活性炭的吸附作用有所減弱。 

   如不計活性炭的流失,“流炭法”處理主要成本為再生過程中所消耗的電費(fèi).其計算方法與生化處理所耗電費(fèi)的計算方法基本相同,處理成本約為0.4元/kgCODcr.如印染廢水的CODcr質(zhì)量濃度由150 mg/L處理至<100 mg/L,每噸廢水的處理成本約0.04元.遠(yuǎn)低于混凝沉淀和用氧化劑脫色所需的費(fèi)用。  

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